2023年底,在某用户卷烟厂的卷包车间中,某型号包装机组正以每分钟600包的速度高速运行,铿锵的节奏宛如行进间的仪仗队。然而,这井然有序的节奏却出现了“不和谐”的音符——另一型号硬条包装机因烟包供料故障率显著上升,每天频繁停机排故,累计排故时长相当于损失产能6000条/年。更让人揪心的是,烟包供料故障停机还涉及到多家其他用户烟厂,成为上海烟草机械有限责任公司面临的紧迫难题。
从数据中揪出“真凶”
领创QC小组勇于接下这个“烫手山芋”,这支由5名“90后”技术骨干组成的团队,用8个月时间,以一枚成本仅2000元的传感器,成功解决了该项问题。这场“小革新”的背后正是上海烟机公司以创新引领高效的生动写照。
初到用户烟厂处,领创QC小组组长汤镟蓉立刻调取了2024年1至4月停机记录,对数据进行分析后发现,烟包供料故障占比达40.48%,而其中79.95%的故障源于螺旋提升器堵塞。小组成员谢涛进一步拆解工艺流程发现,烟包从入口输送带进入螺旋提升器时,因回撤距离仅5毫米,导致相邻烟包间隙过大,堆积挤压引发堵塞。
一枚传感器破局“5毫米难题”
领创QC小组将两套方案摆上桌面:移动现有传感器位置或新增独立寻零传感器。前者零成本但风险高——可能引发对中相位偏差;后者需2000元投入,却能精准分离“寻零”与“对中”功能。
经过数十次的模拟试验,QC小组用散点图验证后者更具操作性:当回撤距离增至150毫米时,堵塞次数归零,且不影响其他传感器功能。
选型、绘制功能图、寻找安装位置、投产物料、编写程序,为了早日排除故障,5名工程师并行工作,以最大效率投入改进之中。
2个月后的一天,代号32B9036的光电传感器安装到用户烟厂车间的ZB416设备上,这个巴掌大的装置像给设备装上“智慧之眼”,让烟包队列始终保持紧凑。安装首周,烟包供料故障降到目标值。用户烟厂的挡车工老李盯着屏幕喃喃自语:“这‘小玩意’比老师傅的经验还管用。”
2000元撬动大效益
经过测算,本次QC活动的经济效益令团队感到振奋:设备的停机时间大幅度降低,产量有了大幅提升。更深远的影响是,同样的改进正在快速复制到多家其他用户烟厂的包装设备上。此外,小组还将方案固化为企业标准——32B9036传感器成为ZB416机组“出厂标配”,从此螺旋提升器堵塞造成的烟包供料故障停机将成为回忆。
对于QC小组来说,方法论的背后是上海烟机公司的精益密码。回望攻关历程,领创QC小组的活动记录写满细节:82张数据表、15版电气图、37次现场验证……“用数据说话、用工具决策”的理念贯穿始终。
“我们不止在修机器,更在践行精益之路。国产设备的质量改进,不能只靠简单的复制。”汤镟蓉总结道,“吃透底层逻辑,用系统性思维思考,坚持PDCA思想,才是我们的核心价值所在。”
一场历时8个月的攻关、一枚成本2000元的传感器的背后,是一群青年工程师对“中国制造”的精益追求。上海烟机公司的创新文化、持续改进的理念,就藏在这些不起眼的小革新里,正在遍地开花。
笃行致远 2024中国烟草行业发展观察