烟草在线德昌消息 近几年来,随着卷烟市场发生变化,自复烤公司推行“精益管理”的以来,四川德昌复烤厂深刻认识到需要更精准地把握客户需求,在质量上提升才能提高客户需求的整体效率。
作为烟草行业的加工型服务企业,生产管理一直是企业价值链管理的核心环节。得到客户的质量认可,相对于企业其他管理活动,成果能更快的转化为企业的利润。
在推进精益管理的几年时间里,整选车间作为复烤厂的生产核心部门,从不懂到创新,在这条精益选叶路上不断的成长开花。
选叶刀长尾巴
走进整选车间,看到的是大家忙忙碌碌工作的场景,进入芙蓉王选叶区,一眼就能看到我们的小改善主角:熊班长—熊朝晖。
“熊班长,打扰你一下?能谈谈你对精益管理的理解吗?”正准备巡检现场的熊班长停下来了脚步。
“嗯……这个具体内容我也不知道,可能就是小改小革吧,领导让做就做,我们做了一个小改善,来看下……”说着,来到了甲一组。
“咦?这个烟叶中怎么有一根红色的绳子?”
“小心一点,这是选叶刀!”
选叶刀一直是整选车间的危险源,小则划伤选叶工的手,大则成为杂物进入选后烟叶中。选叶刀在体积上比较小,一般新来的工人在解把以后,容易把选叶刀混入烟叶中。当初为了更好的管理,车间要求选叶结束以后将选叶刀上缴,统一管理。可是,仍然出现找不到刀的情况。
“有了这个红绳,即使刀身在烟叶中,或者藏在其他什么地方,还是能一下把它找出来。这算不算精益?”
这就是所谓的“防错法”,给选叶刀‘长尾巴’,就是利用视觉辨识,提醒选叶工人注意小刀,防止小刀丢失,不影响到选叶。
周转箱带帽子
精益的核心思想是消除浪费,提高效率。在日常生产中,效率低将影响到企业的生产成本。为提高选叶效率、降低生产成本,整选车间熊班长又开展了一次精益改善攻关。
“熊班长,上次那个选叶刀怎么没有推广使用啊,看上去挺实用的?”再次来到车间,熊班长正坐在办公室。
“哎,试验失败啦,我们用的红绸缎,会滑丝,有些绑不牢固,容易掉下来,反而增加杂物,刀又消失了,效果不好,就取消了,不过,我们又有新的创意。”一边说一边来到乙班7组检验台边。
“这不是周转箱吗?干嘛用布罩盖住?”掀开一看,里面整齐的放着十几个茶水杯。
原来,车间现场管理人员发现,选叶工每天喝水的水杯需放在私人物品堆放的地方,有些小组在A区,来回喝一口水要花几分钟,于是,经过一番讨论后,决定将水杯统一放置在小组长的检验台下面,用布罩来隔离灰尘,这样既节约了工人来回喝水的时间,提高了工作效率,也避免有的工人将水杯放在杂物桶里,不卫生还影响到美观。
这种“定置定位”SMED(快速换新),简单点说就是方便、快捷,通过集约喝水的时间来增加选叶时间,提高选叶效率。
“芙蓉王”大变身
湖南中烟是德昌复烤厂长期以来合作的客户之一,为切实解决“客需我未予,我予客不需”问题,整选车间也为此做出了一系列优质服务客户的精益小改善。
“听说整选车间这次要对‘芙蓉王’动大手脚,快、快,凑热闹去。”大家来到了车间。
这次走进车间便能明显感觉到现场更井然有序了。
“以前的芙蓉王选叶现场和现在变化可大了,你们肯定都想不到。”
走进芙蓉王选叶区,原来的备料区在选叶区的两侧,现在统一到了左侧,选后烟叶的框栏统一到了右侧,备料区、选叶区、检验区相对集中。
一方面,检验只用在一条直线上就能对所有烟叶进行抽检,节约了满场走的时间;另一方面,利于现场客户质量指导,把选后烟叶统一堆放,客户选场检验人员由原来的4-5人可以减少至1-2人。
“这个改善得到了客户的一致好评,不仅让客户在检验人员上减少,也节约了大家的时间。”整选车间主任税意说。
之前每个检查组,各自检查选后的两个等级,现在检验人员工作进行专项检查,一个组长只用对一个等级负责。
选叶组长检验方式改变,减少了一个组长检查2个等级出现混乱等级的机率,一人负责一个等级,统一平衡眼光,利于质量管理,使烟叶的检验合格率得到极大提高。
原烟区通道2个缩小为1个,车间物流更合理畅通,避免现场备烟和交烟交叉作业,减少选叶工来回的时间,提高了选叶效率。
“运用‘持续改善’的管理方法,取得这么好的成果,干得不错。”税意称赞道。
这下她反而谦虚地说道“这不是我一个的功劳,整选车间主任、阿杜和老赵都是出了主意的。
当然,这只是整选车间许多改善中的三个事例,不过,足以说明大家在精益管理中从“服从”到“主动”的改变,车间的同事们也都主动积极的投身进来,思考身边什么需要改进,怎样更好运用精益改善工具,如何完善提升。“精益”最重要的应该就是,每一名职工都养成“在思考,在动手,在创新”的好习惯。
廉心清风 筑未来沐黔烟 贵州烟草商业廉洁文化建设专题