烟草在线麒麟消息 当前,用工成本迅速上涨,于人力密集型企业而言,如何保持合理利润,持续、稳定、健康发展,必然成为首要研究解决的重要课题,也是行业推行精益管理的出发点和根本要务。就云南省麒麟复烤厂而言,有效提升效率,减少用工量,降低成本,提升服务,与客户同发展、共命运,最终与社会和谐发展,为社会多作贡献,是企业追求的终极目标。
麒麟复烤厂承担每年入库初烟约80万担、加工约60万担、周转烟叶约30万担的生产任务,是云南烟草不可或缺的重要重组成部分。随着行业的快速发展,国家局高瞻远瞩,大力推行精益管理。麒麟厂领导班子积极响应,紧跟行业发展势头,以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感,直面矛盾,亲力亲为,努力践行精益管理。拓展思路,创新方式,实施了一系列改善。
当前,制约企业发展的瓶颈是机械化程度低、季工性用工多,作业效率低。本着“发挥优势,使长板更长;改进短板,使短板更短”的原则,麒麟厂领导班子狠下决心,要解决这一制约企业发展的瓶颈。通过精心策划,班子认为,新建原烟卸货系统,实施流程再造,可以从根本上解决制约企业发展的瓶颈,达到挖潜增效,控本增效的目的。目标既定,班子迅速做出行动,有计划、有组织、有步骤实施原烟卸货系统建设。项目自2013年10月正式启动以来,原烟卸货系统历经10余次方案论证、评审,于2014年6月开工,于2014年11月初建成并成功试运行。
图-1 建成的原烟卸货系统概貌
图-2 车辆进入卸货区
图-3 烟包输送
图-4框烟输送
该系统由麒麟厂与昆船物流信息产业有限公司联合研发,拥有自主知识产权。该系统在充分考虑提高机械化作业水平的前提下,用机械替代人工作业,实现了原烟自动卸车、自动输送、自动装框和自动堆码,极大地节省了劳动力,同时,大大降低了卸货搬运过程中的烟叶损耗,解决了传统烟包卸运效率低、劳动强度大、用工数量多、成本费用高、烟叶损耗大、现场管理难、作业风险大等棘手问题,达到提高效率,改善环境,降低损耗,降低成本费用,提升客户满意度的目的。经测算,仅原烟入库环节,较同期减少辅助用工50多人,人工成本费用有望较同期下降5%以上。项目的成功运行,再次验证了麒麟人“想干事、能干事、能干好事”,敢于挑战、敢为人先的干事创业精神。
此举,彻底颠覆了传统初烟入库运作模式,极大缓解了用工压力,解决了原烟入库“人背马驼”、效率低下等被动因素,降低了安全风险,开辟了复烤行业先河。随着系统的投入运行和不断改进,经济效益必将凸显,为企业的长远发展打下更加坚实的基础。
重庆中烟,以新质生产力推动企业高质量发展