今年以来,云南中烟红河卷烟厂卷包车间1#机组各项生产指标稳步提升,而产品长度指标合格率偏低的问题却反复出现。看着统计表上的红色数据,机组人员的眉头愈发锁紧。
“疑难杂症怎么治,答案就一个‘专’字。不怕,我们一起想办法!”机长拍着胸脯说道。
物理指标波动大是卷制包装环节典型的“疑难杂症”,其中以长度控制尤为“难”。此前,为将物理指标控制在理想范围内,卷包车间1#机组已将主要物理指标细化到人,明确责任人和工作清单,重点关注物理指标的日常达标情况,发现异常及时跟进处理。
正是因为前期“专人专职专注专一指标”的部署,这次1#机组的长度异常情况刚刚突显,就立马被重视起来。
负责机组产品长度指标的杨师傅分析道:“靠拢鼓浮圈磨损、浮圈老化、导轮磨损等都会影响烟支的长度波动。”为了确定病根,机组临时成立的攻关小组凑在一起展开头脑风暴,对烟支卷制过程不断推演:靠拢鼓轮间隙位置正确,切割导轨位置准确,切割刀磨角度正常,嘴棒切割长度也没问题……那还有什么因素能够影响到烟支长度呢?
随着原因的逐一排查,小组将方向对准了影响烟支与嘴棒吸附值的因素。经检查,机组人员发现靠拢鼓鼓轮上的负压风机实际转数为最大值,吸风太大,容易造成鼓轮上的烟支吸附过紧,导致调节浮圈在实际运行中失去调节烟支长度的作用。
症结终于确定,治病开方则需要“专业”的协助。
修理人员诊断“开方”。
专业修理组在对工艺环节进行确认后,对靠拢鼓负压吸风过大的问题进行了“开方”。在确保不会影响产品传送的前提下,修理组逐步减小鼓轮上的吸风,寻找一个既保证产品能够稳定吸附、又能实现长度调整的中间值。经过反复调整验证,困扰机组人员数月的问题终于迎刃而解,产品长度数值趋于稳定。
看着一组组测试正常的数据,机组成员的眉头终于舒展。“我们要将这次质控经验总结出来,为其他机组解决类似问题提供一个参考。”
掌握设备原理,分析改进提升,不仅仅是修理工的事儿,也是每一位设备操作者的基本技能。随着一次次的研讨和分享,一剂剂“方子”的开出,机组员工对关键物理指标的控制也更加有把握,质控也将更加精准。
目前,车间亟待解决的类似“疑难杂症”尚有不少,但卷包人从不灰心气馁,因为大家坚信只要有专注的精神、专业的能力,疑难杂症终能一一破解。
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