“最近设备运行还算稳定吧?我看有效作业率提高了不少啊!”近日,湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂机械技术员喻树洪来到ZB48型超高速包装机组34号机台前,关切地向操作工询问道。
“挺好的,卡烟故障明显减少,找班组协调更换辅料的次数也少了,废品率大幅下降,连协助处理废品的同事都说轻松不少。”操作工开心地回答说。
ZB48机组是由上海烟草机械有限责任公司生产的超高速双轨包装机组。据长沙卷烟厂卷包车间操作人员反馈,ZB48机组入厂以来运行状况良好,但还存在机辅适应性较差等问题。虽然一直以来操作人员、技术维修人员对其“偏爱有加”,但设备停机故障给生产效率提升带来了较大影响。
2021年下半年以来,长沙卷烟厂卷包车间启动了新一轮ZB48型超高速包装机组保质提速工作,由全国劳动模范、烟草行业技术能手喻树洪牵头,组织技术维修人员、班组管理人员、机台操作人员成立了攻关小组。
小组成立以后,梳理了机台操作人员反馈的ZB48机组的机辅适应性、工艺质量等问题,制定了系列整改方案,让国产高速机少“堵车”成为小组主要攻关目标。
加宽“跑道”
根据中控每日设备数据,34号机台“顶排烟亮灯”带来的停机次数较多。车间工艺员多次到机台了解情况,并嘱咐操作人员要加强对这个故障的关注,因为烟库下烟道一直都是烟支质量预防的重点防范区。
对此,技术维修人员对该部位持续观察,形成了多个整改思路:一方面改变推烟杆的行程,延长烟支下落时间;另一方面调整烟库下烟道与盒模的位置,减少间隙。不过,付诸实践之后,效果一直不佳。
“我们可以把问题想得简单一点,有没有可能是下烟道的宽度太窄了呢?”“是有这个可能,下烟道太窄,烟支下不到位,推烟排推烟时就会产生混乱。”技术维修人员在生产现场边观察边讨论。
最后,他们采用加宽烟支“跑道”的思路,对烟库下烟道重新测量、比对、调整。重新恢复生产时,停机次数果然大幅下降。
疏通“弯道”
以前,长沙卷烟厂卷包车间操作工在生产中发现,ZB48机组经常出现内衬纸堵塞故障,少则耽误几分钟,多则耽误半小时,影响了生产效率。那段时间,机台操作人员交接班时的口头禅都是“今天内衬纸堵不堵?”
因此,解决内衬纸堵塞问题,成为本次国产高速机保质提速攻关的一个重要任务。
小组经过观察分析,发现内衬纸堵塞的原因是负压吸风装置吸入灰尘,造成切割后的内衬纸吸取不到位。由于内衬纸负压吸风装置为内置式,不便于及时清理,而自清洁形式则存在清洁不彻底、不到位的问题。
对此,喻树洪组织技术维修人员召开了一次研讨会,针对内衬纸负压吸风装置改进方案进行研究论证。是否应该从内置式改成外置式?改成外置式应该怎么改?为了便于清洁应该做哪些设计?这些都是大家着重思考的问题。
经过认真分析论证,大家确定了将内衬纸负压吸风装置改为外置式的方案。从图纸设计到零部件拆卸再到改装,技术维修人员紧密配合,并同步采取优化吸风管路等措施让负压吸风更加稳定。虽然过程艰辛,但最后的成效并未让大家失望,改装后保养操作速度快、难度小,大大减少了故障率,缩短了排障时间。通过及时疏通“弯道”,内衬纸堵塞问题顺利解决。
指挥“交通”
“又是开到一半就开始卡,换了收缩膜还是不行。”去年,卷包车间维修工经常受到机台操作人员的“求助电话”。
烟盒透明纸堵塞问题整改了几个星期,但始终没有彻底解决。一开始,大家都认为是纯粹的机辅适应性问题。技术维修人员想了许多办法,如调整透明纸牵引辊、调整下纸道、优化静电消除器参数等,最后都无功而返。
“把换下来的收缩膜放到进口高速机台用掉吧!”班组人员无意中的一句话,引起了维修人员的注意。
为什么同一个收缩膜,进口设备能用,国产设备就不能用?维修人员转换思路,开始研究进口设备有何不同。细致观察后,果真找到了细微区别——进口设备的静电消除器在透明纸输送的末端位置,国产设备则在中后端位置。也就是说,国产机的透明纸输送至下纸道时,因摩擦产生的静电并未完全消除,从而出现下纸不顺畅等现象。
找到了问题症结,改进工作一气呵成。维修人员在设备商加装了一个静电消除器,将透明纸在输送过程中产生的静电消除掉,基本消除了透明纸与下纸导板粘连引发的相关故障。加装的静电消除器就像一个“交通警察”,“指挥”透明纸正常输送,确保了设备稳定运行。
“其实,这段时间针对机组的小改小革还有很多,如内框纸压纸弹片改进、五角轮固定式模盒改进、烟库有机玻璃底板改进、烟盒拉线压紧装置改进等等。我们一直保持着不断发现、不断探索、不断改进的态度,持续以班会、维修日志、机台记录等方式做好信息交流与经验总结,努力让国产设备发挥更大效能。”喻树洪认真地说。
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