河北省秦皇岛市近年来异型烟市场需求逐渐增加,这对作业效率仅有2500条/小时的异型烟分拣设备提出了不小的挑战,再加上旅游城市特点,销售旺季期长,一条异型烟分拣线长期处于满负荷运行的状态,升级改造迫在眉睫。
“异型烟分拣班组今天可以按时下班啦!”7月14日下午5点10分,秦皇岛市烟草专卖局(公司)物流中心储配部主任杨卫军看着最后一包异型烟经过烘箱、贴标放进笼车后,兴奋地说道。
2023年元旦进入卷烟销售高峰期,而春节又较往年来得早,仅有20天的访销期,异型烟销量平均每日在80000条左右,按照当时2500条/小时分拣效率计算,每天工作32小时才能满足需求。无奈之下,物流中心只能再次启用早已淘汰的异型烟分拣设备,两台设备同时运行。但问题又来了,增加一条线,就要多加一个班组、多一项用电环节、多一份管理,成本也就增加了。
秦皇岛市局(公司)物流中心负责人王斌看到这样的情况后,指导扬帆起航QC小组开展活动,对异型烟分拣设备进行创新升级改造。
小组对分拣、包装等多个环节进行现场观察、数据收集分析,问询分拣作业人员和设备运维人员,发现中、细支卷烟与特异型卷烟全部在一条线进行分拣,多规格卷烟同线运行易出现卡烟、烟姿不正等问题,导致分拣设备停机频率高、平均分拣效率低。另外,多品规异型烟单口进入包装机,尺寸各异却采取同一种方式叠烟,易发生散垛,导致作业效率低下。
找到要因后,小组本着“实用、可靠、低耗、高效”的原则,在现有一条分拣线的基础上,增加一条分拣线作为特异型卷烟分拣线,把客户的异型烟订单拆分成两部分,采取两线分离并行分拣模式,单线品规尽量整齐化,降低分拣线停机概率。两条线运行分拣能力由过去的3500条/小时提升到8000条/小时,速度提升效果明显。
卷烟打码合单后,设置双口进入包装机,中、细支卷烟进入包装机翻板堆叠入口,特异型卷烟进入包装机的两边侧推入口,叠烟方式由一种变成“侧推+翻板堆叠”两种,减少散垛、卡烟等现象,且叠烟速度快,包装效率由过去4~6包/分钟提高到10~12包/分钟。
改造完成后,在为期5个月的试运行过程中,异型烟分拣效率稳定在5600条/小时,每年可节约电费2.1万元,达到并超过了预期目标。
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