为提升松散回潮工序水分控制能力,提高制丝产品质量过程控制水平,近期,四川中烟西昌卷烟厂对制丝车间松散回潮工序进行热风系统改造。
据悉,工厂松散回潮工序此前主要采用热风循环系统和排潮系统,二者是用管道并联设计,导致风调控存在难度,出料罩上端的阻料通汽装置为固定式,钢丝网易堵塞不畅,同时热交换器的布局不合理,造成热风循环温度不稳定,达不到工艺指标要求。
对此,工厂经过前期组织分析及论证后,对热风控制系统进行改造。本次改造主要将热风循环管道与排潮管道分开,由两台风机分别进行热风循环和排潮,并改进出料端的罩内阻料通汽机构,进料端增设加热室,将热交换器安装在加热室内,蒸汽加温加湿通过加热室随热风进入筒体,对烟叶加温加湿,以热风循环机构、出料端阻料通汽机构、排潮机构、蒸汽加温加湿机构及程序控制共同组成热风循环系统。同时,将出料端阻料通汽机构更改为“循环网带”结构,杜绝了生产过程中物料流量较大时,出料端阻料通汽机构堵塞、热风温度出现下滑的现象。
目前,松散回潮热风系统改造项目通过了空车调试、过料调试以及程序固化调试三个阶段,投入了正常使用。改造后松散回潮工序热风温度CPK、出口物料温度标准偏差等关键指标较改造前有所提升。
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