“这几个月,针对ZJ118卷接机抽检的成品中,卷烟稀头缺陷明显少了,改善效果挺显著的。”近日,说起质量改进后的效果,湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂卷包车间挡车工王亮感慨道。
自卷包车间生产“芙蓉王”(硬)以来,ZJ118卷接机卷烟空稀头剔除率较高。为解决这一问题,提高产品质量,卷包车间成立QC课题小组,在卷烟维修组长带领下,机电技术员、维修工协同发力,按照“一丝不苟,不优不休”的质量理念和降本增效要求,采取“三步走”开展攻关改善。
定要因。课题小组深入开展现状调查、合理设定目标,运用“头脑风暴法”、5M1E 法,从人、机、料、法、环五个方面进行全面分析,针对十个末端因素进行要因确认,确定了“压实轮与烟舌位置不匹配”“卷烟机检测系统脉冲信号调整不合理”两个主要因素,逐项进行攻关。
调位置。卷烟VE风室压实轮高度调整、烟舌位置调整,均会造成烟支空头或者偏重偏轻。对此,课题小组决定对压实轮与烟舌位置调整匹配性进行正交试验,通过反复精调试验得出压实轮、烟舌、劈刀盘最佳匹配参数,并精准调整相应位置。
精偏差。在验证空稀头剔除准确性时,课题小组发现存在误剔现象。经过全方位系统排查,小组成员最终发现B7M出口位置光电检测器脉冲有偏差,导致卷烟机检测系统脉冲信号判断错误,从而导致剔除异常。通过多次试验,他们找到B7M出口的最佳DCP值,将检测器误剔率从13.92%降至1.9%。
通过综合改进,“芙蓉王”(硬)卷烟空稀头剔除率目前已降至0.28%,既保障了产品质量,也大大降低了材辅料消耗。
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