“自从换了传感器之后,设备再也没有误报警停机了。”近日,零陵卷烟厂卷包车间P02卷接挡车工唐红球在开了一天机后高兴地对同事说道。
唐红球提到的传感器,是指卷包车间P02设备VE部分烟丝检测装置传感器。该传感器“总是误报警停机,影响设备运行效率”,让唐红球头痛不已。
车间电气技术员王建平通过检查测量后发现,根本原因出在传感器的供电上。相对于直流24V供电的传感器而言,现用的110V交流电源是导致设备误报停机的根本“病因”,而且在使用过程中存在较大的安全风险。对此,电气组讨论决定:选取功能完善、性能更强、24V电源供电的新型传感器替代原有传感器,恢复原检测装置功能,以消除安全隐患。
图为24V烟丝检测传感器。
在设备停台期间,车间电气组组织电工将B17、B18、B29三个烟丝检测传感器更换为24V电源供电。经测试,传感器检测有效、功能可靠,设备恢复正常运行状态。
除了改进传感器外,该电气组还用“电”提高了检修效率。
以前,卷包车间除尘系统控制柜无照明,严重影响设备检修成效,是维修工们的“心腹大患”。经现场勘查控制柜情况后,王建平决定在柜内加装照明灯,改善照明状态。“加装灯具控制柜内照明后,维护人员开展设备检查检修工作方便多了。”电工任青峰高兴地说。
电气组的创新,有效助力了P02机台的生产,月度产量一度跃居到第一位,同时检修效率也大大提高,节省了人力、物力。
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