烟草在线据《东方烟草报》报道 常德烟草机械有限责任公司钣热车间表处理班目前有发蓝、磷化、镀锌镀镍和铝阳极氧化四条生产线。为了保证零件的清洗效果,生产线的师傅们每天都要往清洗槽内加入新鲜的自来水。今年年初,车间综合检查小组进行现场检查时多次发现,师傅们开启水阀后,常常因工作忙而忘记关掉,清洗槽的水从溢流口流出,造成了大量浪费。针对这种现象,车间决定从节约用水做起,加强管理,推进节能降耗。
3月初,车间成立了以主任吕新仁、副主任施汉强为正副组长的节水小组。小组成员共8人,负责前期调研和组织策划工作。小组成立之初,有些工人师傅不太理解:“我每天这样用水,能浪费几个钱啊!”
为了让师傅们弄清楚生产线流水水量与时间的关系,3月18日上午,节水小组在发蓝生产线进行了一次实际测算活动。他们先放空一个清洗槽,计算出槽子的容积,在正常的发蓝工作流程下,按照平常水阀开启的幅度,记录装满清洗槽所需要的时间,进而测算出生产线流水水量与时间的关系。看到直观的数据和测算结果后,发蓝生产线的林师傅感叹道:“我这条线不到20分钟,就放出了近5吨水,1小时不关,就是15吨水。按一吨水3.02元计算,就浪费了45.3元钱!长期如此,也是一笔不小的费用啊!”
经历实际测算后,师傅们的节水意识提高了,开始思考如何节约用水。
3月20日,节水小组召开了“诸葛亮会议”。表处理班班长和工艺员根据前期调研结果,将各条生产线的工作量、处理方法、零件结构特点和携带槽液的情况进行了对比、分析。小组成员结合各生产线的工作流程和现场工艺要求,提出了不少好的建议,如根据各生产线的工作量不同采取周期更换、活水循环和偶尔补加三种不同的用水方式;根据各生产线零件结构不同、零件从镀槽中出来时携带的槽液量不同实行不同的更换频次,等等。节水小组还号召表处理班所有成员牢固树立成本意识,在不影响产品质量的前提下节约用水。
经过反复讨论与验证,车间于4月份制定了《钣热车间表处理班用水管理标准》,明确规定了表处理班现场用水的三种用水方式和更换频次,并制作了用水控制明细表,制定了“往槽内加水时,操作者不得离场”、“离场时随手关闭水阀”等操作细则,同时建立了检查与考核机制,要求表处理班班长每天巡查用水情况,根据巡查情况上报车间进行考核。
《钣热车间表处理班用水管理标准》试运行以来,钣热车间表处理班的用水管理更加规范,节水效果明显:去年5~7月份表处理班用水69057吨,今年同期只有62151吨,减少了10%。
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