“电工,电工,HDT变频器故障,快来看一下。”
近日,浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂制丝车间,对讲机里突然传来中控室操作工的声音。听到消息,电工马大荣连忙赶到HDT气流烘丝机设备现场,一摸机器,手下意识地往回一缩——变频器外壳很烫,是工艺风机变频器过热发出的报警信号。正常生产时,变频器的环境温度在30℃左右,而此时温度是75℃,已达内部报警上限值。
这么高的温度极有可能引发火灾,幸好设备及时停机了。现场查看后,马大荣发现原来是变频器电控柜的空调坏了,无法制冷,导致变频器工作产生的热量不能及时散出。
查明原因后,大家想方设法给设备“降温”,2个小时后,问题得以解决。设备恢复正常运转,马大荣却并没有任务完成后的那种轻松感。在他看来,眼前的难题虽然解决了,但还是要深挖根源,确保同类问题不再发生。
“如果下次再出现这样的情况,设备温度过高,达到75℃才会报警,一报警生产也随之停止,至少要耽误2个小时。”马大荣和同事们商量,“能不能及早发现、提前干预呢?我们必须想办法消除这个隐患。”
既然变频器内部温度可以显示在面板上,那能不能把这个数据读取到PLC呢?回到电工间后,马大荣开始翻阅变频器资料,可是翻遍了说明书、找遍了网上的资料也没有收获。和同事讨论后,他换了个角度想出一个办法:“既然直接温度用PLC读不出来,那就装一个温度传感器。它就像一个‘体温计’,温度一旦显示超高,就说明空调工作出现问题,需要进行人工干预。”
说干就干,越早解决问题,隐患就能越早消除。第二天一大早,马大荣就跟同事一起来到HDT设备现场。站在设备面前,环顾这个“庞然大物”,他们发现变频器电控柜位于5米高的设备平台上,而主控柜的线槽布置在平台下方10厘米左右,作业空间小,操作难度大。
马大荣用升降车小心翼翼地绕过地面设备来到线槽跟前。他和同事们抬头查看、双手托举,相互配合着将封闭线槽的盖板打开,克服高空布线的困难,将用于检测变频器电控柜温度的开关接入设备。经过大半天的时间,十几米线槽一段一段被理清。
硬件的问题解决了,紧接着就是对软件程序进行修改,实现温度达到设定值传感器就会报警。他们在中控室对HMI界面进行修改,确保一旦内部温度达到40℃设定值,中控室操作工便可以及时发现并进行干预,让设备不会因为温度过高而停产或引发火灾等事故。
一切都完成之后,马大荣长舒了一口气,这才反应过来刚刚因为一直抬头弄得脖子酸痛。他摇了摇脖子,舒展舒展身体,开心地和同事说道:“有了‘体温计’,我们再也不怕变频器过热了。”
廉心清风 筑未来沐黔烟 贵州烟草商业廉洁文化建设专题