单箱卷烟综合能耗从2022年上半年的17.82千克标煤逐步下降至2024年的11.33千克标煤,降幅达36.4%。近年来,贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂节能降耗工作成果显著。如此亮眼的成绩,他们是如何取得的?日前,记者走进铜仁卷烟厂一探究竟。
精打细算促节能
节能降耗,是企业永恒的课题。
为达到节能运行目的,铜仁卷烟厂成立了以厂长为组长的领导小组,设置了负责日常工作的能管办以及蒸汽管控组、空压管控组、暖通管控组、电耗管控组、设备改进组、综合管理组,明确了各组人员及职责,构建了适合工厂的能耗专项治理组织。
在各组人员组成上,铜仁卷烟厂进行了创新。
“集中优势资源,以业务能力为核心选配小组组长,并由组长按需确定组内成员,构建专项攻关小组,打破了以往以部门负责人为组长的惯例。”铜仁卷烟厂厂长何洋说。
具体推进过程中,铜仁卷烟厂明确了工作理念。
如果把工厂比喻成一辆车,在有些人看来,只要车能正常行驶就不存在问题。但事实上,随着行驶里程增加,一些看不到的“小毛病”会导致能耗升高。
因此,铜仁卷烟厂秉承“怀疑一切”的理念,制作能源介质流动系统图,查明能源消耗点位,明晰能源都用在了哪里。同时,将现有能耗情况与设备设计参数进行比对,寻找节能空间。
“适度保障”是铜仁卷烟厂在节能降耗工作中明确的另一个理念。
比如,以前原料仓储车间温度设置缺乏科学论证,攻关小组研究发现,根据工艺要求,仓储室温度不超过30℃即可,温度设置不合理造成了一定程度的浪费。
攻关小组就这一问题展开研究,自己动手开发控制程序,使除湿机日常只启动控湿程序,只有当室内温度超过30℃时,才会启动控温程序。仅此一项,每年耗电量就从37万余千瓦时降至12万余千瓦时。
千方百计解难题
善于发现问题,更要想方设法解决问题。
铜仁卷烟厂坚持技防主导、人防相辅,从源头上寻找问题解决方案,开展技术改造,彻底解决降耗难题。
真空系统是卷包车间的用能大户。针对这一系统的运行,空压管控组调查其供能用能情况,并对真空系统进行梯度降压供能试验,观察各设备生产运行情况。调查发现,装封箱机主吸臂吸力不足是制约真空系统能耗降低的问题关键点。
“其他点位需要的真空压力都可以降低,只有装封箱机主吸臂,一旦压力降低就无法正常运行。”动力车间技术员张序伟介绍。
对此,空压管控组从装封箱机运行原理出发思考问题,打破只盯着真空压力的思维惯式,发现要想吸起纸箱,除了增加真空压力,还可以增加吸盘数量。
于是,张序伟与卷包车间设备员张云贵为装封箱机吸风臂加装了吸盘。经此改造,真空系统年耗电量从30万余千瓦时降低至18万余千瓦时。
利用技术手段节能降耗,铜仁卷烟厂的成功案例还有不少。
比如,针对组合式空调盘管利用率低、送风机运行频率偏高、回风机无效运行等问题,铜仁卷烟厂建立了组合式空调“一键节能”模式,将风机运行频率降至23赫兹左右,并将空调运行模式由双风机改为单风机,组合式空调电耗由2021年的113万千瓦时降至2023年的37万千瓦时。
再比如,针对空调加湿使用蒸汽存在高品位能源使用过度问题,铜仁卷烟厂一方面通过创新驱动,将地源热泵热水加热和微雾配合替代蒸汽加湿,使空调系统与蒸汽脱钩,锅炉只用于制丝线作业,大幅减少天然气使用量;另一方面,通过优化地源热泵系统运行模式、降低地源热泵循环水泵频率、实施变水温调节等,进一步降低地源热泵系统电耗。通过这套“组合拳”,铜仁卷烟厂工艺空调单箱能耗为1.12千克标煤,在综合能耗中的占比为8.29%,与行业平均30%~50%占比相比,处于领先水平。
一系列具有创新性的技术改造,使铜仁卷烟厂节能降耗工作顺利推进,取得丰硕成果。
久久为功见实效
走进铜仁卷烟厂能管中心,电子屏幕上显示着当前正在运转的机器设备以及它们的耗能情况。一条条信息传送到能管中心,一条条节能指令又从这里传送到各个车间和相关岗位。
节能降耗,铜仁卷烟厂不仅“抓大”,也不“放小”,一分一毫都不放过。
动力车间信息化技术员黄磊告诉记者,除了生产耗能,他们还十分关注非生产设备耗能。
“比如车间里的灯、宣传显示屏、厂区路灯、景观水泵,甚至卫生间的抽风机,这些设备都在耗能,也都在我们的排查范围内。”黄磊说。
通过排查,铜仁卷烟厂针对几乎所有耗能设备都实施了改进。路灯从全开到间断开、隔灯开;车间里的灯根据现场需求,分区域、分时段进行精确控制;卫生间抽风机改为感应启动……
除技术手段,铜仁卷烟厂还通过统筹管理避免能源浪费。
制丝车间是蒸汽耗用的主要部门,如何减少蒸汽使用量,以降低能耗呢?
工艺质量管理科科长饶莎莎带领蒸汽管控组经过分析,发现可以通过管理手段进行统筹调控。
“制丝必须使用蒸汽,只要制丝线开动,动力车间就要供应蒸汽。但往往我们几条生产线不是同时运行,也不是每个工艺节点同时使用蒸汽,这就导致动力车间供汽时间拉长。”饶莎莎介绍道。
针对这个问题,蒸汽管控组连同制丝车间、动力车间相关人员一起坐下来研讨,决定从管理上进行统筹规划,尽量让每条生产线、每个工艺节点固定时间进行生产,以此缩短整体供汽时间,实现节能降耗。试验出最佳时间组合后,铜仁卷烟厂将其纳入制度规定固化下来。
节能降耗,是一场持久战。在以技术改造实现降耗目标的基础上,铜仁卷烟厂完善制度,将节能做法固化下来,久久为功。
能管办根据浪费源头排查与治理情况,明确影响节能工作行为的关键节点、管控措施及其要求,修订完善卷包车间能源使用管理办法、制丝车间能源消耗管理办法、能源供给与使用管理办法等,将专项治理成果予以固化。
此外,能管办加强能源分析监测,实行能源日报告制度,每日通报能源消耗异常情况,督促相关部门及时解决问题,防止浪费。
节能降耗,任重道远。“我们将围绕贵州中烟高质量发展和现代化建设要求,不断完善管理机制,加强技术攻关,以更大力度节能降耗挖潜增效。”针对下一步工作,何洋表示。
笃行致远 2024中国烟草行业发展观察