2024年12月,在云南中烟云南中烟红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂卷包车间丙班班组,一张精心编织、纵横交错且覆盖全域的网格已然铺就。
秉持“机群组与班组深度融合,横向到边、纵向到底”的网格化管理原则,践行“问题不积压,响应即解决”的高效化理念,网格化管理机制试运行,解决生产现场难题。
打破沟通壁垒 实现网格联动
去年10月的一天,正在车间巡查的丙班作业长谢文敏锐地捕捉到26#机状态异常。操作工眉头紧皱地站在测试台旁,经过询问,原来是综合测试台出现异常情况。谢文随即联系质量管理员、修理工。
“这台综合测试仪打印的数据单下半部分不清晰,测量到吸阻部分时,烟支会阻塞,测量结果也不准确。”操作工只琦瑜苦恼地说。
修理工立即动手检查起来。经过一番细致的检查和调整,修理工发现了症结所在,原来是吸阻单元的一个传感器出现了微小的偏移,导致测量不准确。他迅速校准了传感器,综合测试台随即恢复“上岗”。
“我们也将跟进检查,力求误差符合标准。”质量管理员补充说道。
经过大家的努力,眼前的问题得到化解。而此时,谢文意识到一个重要问题:车间各班组间沟通有壁垒!
一个由点成线、由线及面的想法在谢文的脑海里应运而生。
从“单兵作战”到“齐抓共管”
丙班网格化管理机制在经过班组多次论证和实践后,开始运行。
去年12月5日,网格员李繁婕报告:“2#包装机的人脸识别签到系统总是无法连接相机。”
谢文迅速回应:“已反馈给信息组,他们很快就会过来处理。”
“20#卷烟机长期存在空头问题。”
“21#机圆周标偏过大,圆周波动不好控制。”
各个网格员把信息投递到各班组作业长处,“单兵作战”逐渐转变为如今车间全员参与的“齐抓共管”。
从“问题清单”到“销号捷报”
“上次反馈21#机圆周标偏大,经过修理,现在已经稳定达标了,近期标偏都在0.05内。”操作工胡开勇对前来巡查的作业长反馈。
“现在20#卷烟机空头剔除率从0.6降到0.2了,空头烟少了很多!”
截至去年12月底,37个问题,32个已解决,5个正在协调!随着网格员一次又一次的反馈,昔日繁杂难解的“问题清单”变成此刻振奋人心的“销号捷报”。
“发现即报、报之即解”的高效循环,为班组的顺畅运行护航。
笃行致远 2024中国烟草行业发展观察