如何才能将新质生产力落实到生产上?面对这个问题,数字化创新是红云红河集团昆明卷烟厂滤棒成型车间给出的答案。该厂多措并举,提高了“含绿量”,带动了“含金量”。
滤棒成型车间数字化建设。李加吉摄
该厂滤棒成型车间22台发射机承担着工厂全部的“滤棒发射”任务,如何在最优速度、最低气压之间找到平衡点实现“效、质、量”的协同发展至关重要。车间副主任刘力介绍,数控系统在精确采集滤棒发射速度、气压、故障详情的情况下,通过数据比对和分析,找到了最低发射气压、最优发射速度和最低故障率的精准配比,实现了气压的能耗降低。“降了!不仅能耗降低,连发射机堵管故障率也降低了!”刘力文笑着说。
据介绍,在电机过载、堵塞等情况下,为满足转速要求,基本都需要通过加大电压和电流输入来维持转速稳定,这便是车间电量异常消耗的堵点问题。但是电机和风机处于设备内部,其运行状态难以及时掌握。滤棒成型车间则通过自主创新开创性地实现了风机、电机状态的实时数据采集和状态监控,通过提前预警、预防维保等措施,使得电机、风机设备时刻处于最优状态,避免了过载、堵塞等导致的异常电耗。
此外,在“高温热成型”工艺滤棒的生产过程中,由于原机配置的加热装置为单机设备,其含有甘油的高温空气直接排放至外部环境中,导致车间温湿度的异常提升,从而需要空调系统高功率运转方能降温排湿,甘油蒸汽更有污染环境的风险。针对这一问题,车间开创性地将原装设备进行技术改造,从而使得高温蒸汽接入水幕除尘系统,在满足环境要求的情况下降低了空调运转功率,降低电耗,并且经水幕除尘后可以有效过滤甘油等物质,有效避免了空气污染风险的同时降低了水处理的难度。现在,车间内的操作工们都不用佩戴口罩了。
红云红河集团昆明卷烟厂滤棒成型车间相关负责人介绍,车间将持续多措并举,节能降耗、降本增效。
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