为充分发挥党员先锋模范作用,促进节能降耗见实效,四川中烟工业有限责任公司绵阳卷烟厂开展“降低燃烧炉天然气能耗”党员攻坚课题,顺利完成了对燃烧炉的优化改进工作。
自去年8月份开始,绵阳卷烟厂膨胀烟丝生产线燃烧炉天然气能耗指标偏高,制丝车间党员攻坚团队对这一问题进行多角度跟踪分析后,确定其主要原因是燃烧炉供氧不足、可移动炉门位置精确度不高、温度探头测温不稳定。该团队从三方面进行技术攻坚。将燃烧炉新风管道进气口由孔状罩盖改为滤网式罩盖,增加氧气进入量;经过反复试验,确定可移动炉门的最佳定位,以保证入口处由足够的风量进入新风管道;对温度探头固定方式,由点焊式改为满焊式,加强固定连接处的密封性,提高温度探测的稳定性。
经监测,节能改进后的燃烧炉每小时平均耗气量由改进前的75立方米下降为54立方米,达到了攻坚课题的目标。
重庆中烟,以新质生产力推动企业高质量发展