深入现场觅改善。立足现场,从本职岗位出发,对司空见惯的现象和习以为常的行为做进一步的探究和优化,这就是改善的本质。常怀一颗服务他人的心,一次目睹、一场讨论往往就能激发出改善的思维火花。
“加压条烟可以缓解油封输送不稳定的现象。”机台上,一对师徒正在交流工作小窍门。二车间乙班值班长奚清在巡检时看到了这一幕,意识到这是一个很有价值的改善点。在与设备值班长干金赟协商后,决定通过安装除静电材料稳定油封输送。从材质的选择、尺寸的设计到位置的安装,他们反复试验、调整、修正。最终,困扰挡车工多年的C600常见问题“飞油封”得到了彻底的解决。
集思广益促改善。“我在巡检时发现膨丝布料托油盘上有很多膨丝,不知道你们发现吗?”“我也注意到了,要不我们一起去找找原因?”
“跑冒滴漏”是物流车间现场关注的重点,乙班改善小组成员立即着手开展排查,发现漏料来自于喂料仓底带驱动轴间隙。他们找来维修工赖嘉钦,围绕改造成本低、设备改动少、改善效果佳三个方面商讨确定改善方案。在与作业长傅俊杰沟通后对设备进行了局部改进。改善后,膨丝漏料明显减少,预期年节省费用可达2.93万元。
管理创新助改善。在现场改善活动中,三车间始终坚持畅通评审渠道,鼓励全员参与、自提自改,践行“小成本、高质量”的改善宗旨。
车间在策划现场改善后期评审过程中,运用“现场改善评选展示墙”的方式,将提案上墙展示,进行全员“五星”评选,选出大家心中的优秀提案,充分营造了车间“全员提案、全员改进、全员评选”的良好氛围,鼓励一线员工积极参与改善全过程,体现了“短、平、快”的现场改善精髓。如烘丝挡车工赵荣提出的《烘丝喂料机铺料车积灰槽把手拆除》、掺配工段长丁佳杰提出的《回用糖料桶标识制作》等提案均为一线职工自提自改的优秀典范。
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